林學斌點檢設備,維護設備穩定運作。 康成明攝影
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠三分廠連檢三作業區電氣專業點檢員、高級技師林學斌,先後獲得鞍鋼科技成果特等獎,鞍鋼特級技師,鞍鋼勞動模範,鞍山市勞動模範,遼寧省傑出貢獻高技能人才,遼寧省功勳高技能人才,全國技術能手,全國“五一”勞動獎章,全國勞動模範等榮譽稱號。
1983年高中畢業的林學斌刻苦學習,努力鑽研,日語達到精熟的程度,工作中能應用英文、識別德文。他長期紮根生産一線,堅持開展科技攻關。他將連鑄機的日文資料和電氣圖紙形成內容高達幾十萬字“手抄本”、“手抄圖”;他將電腦系統中上千條機內日文源代碼全部轉換成漢字碼,實現了對PLC的作業系統操作界面的漢化;他將多年總結編寫的《電氣故障處理與搜尋四種方法》、《PLC常見故障與處理方法》等教材送給徒弟,還建立了大連鑄電氣實驗室,摸索出了一套適合快速入門的教學方法——模擬實踐教學法,使從實驗室裏走出的技工成為技術骨幹,為總廠的發展儲備了雄厚的後備力量。
經過多年的刻苦努力,他創立了“三勤、三精、三準”的點檢理念和“清、緊、調、控”點檢模式在全廠推廣。他將連鑄電氣設備故障檔案進行積累,形成上百個電氣故障事例,容量高達100多Mb、300多幅圖片、35000多字。憑著這些卓有成效的經驗和真金鑄就的責任心,他連續15年實現管區設備事故為零。 他參與了將1號連鑄機主機系統、ANS精煉系統、精整系統105台變頻器、小PLC105台、大PLC17套的全部升級改造,使連鑄自動控制水準顯著提高,運作速度更快、故障檢測能力更強,保護能力增強,提升了變頻器、PLC軟體可視化能力,使操作更加簡便,控制技術更加先進;他通過增加連鑄漏鋼預報、連鑄開澆自動升降速、連鑄自動調渣線等新技術,填補了鞍鋼技術空白。 特別是在連鑄拉漏預報系統安裝調試過程中,他創造性的在報警系統中加入自動降速程式,使預報系統在鑄機發生粘結漏鋼時,在發出報警信號後,能夠立即啟動自動降速功能,大大減少了因粘結而引發的漏鋼事故。隨後,他又參與了與該系統相配套的熱電偶國産化工藝開發、補償電纜國産化兩大改造項目,解決了進口電偶補償電纜不防水、界限插頭壽命短和插針易斷的問題,確保連鑄漏鋼預報設備正常運作,達到了設計目標,當年投資當年收回成本,累計創效9000多萬元。兩台鑄機16名流長們連續鑄鋼指標,也從“千罐不漏鋼”發展到“萬罐不漏鋼”,有效保障了連鑄機的高效、穩定、順行。
在第二十一屆全國發明展覽會上,他的“RH精煉爐設備功能優化與低成本能源介質冶煉技術開發”成果獲得銀獎;他創造的“一種防RH鋁鬥、FeSi鬥煤氣爆炸技術開發”和“RH頂槍防回火燒損技術開發”兩項成果獲鞍鋼集團技師成果一等獎;“RH開發真空加熱操作的建議”獲鞍鋼集團重大合理化建議一等獎……
2012年以他名字命名的省級“林學斌技能大師工作站” 和“創新工作室”共完成技師創新成果346項,榮獲鞍鋼集團公司一等獎6項、二等獎5項、三等獎16項、四等獎9項、創效益1.5億元,一大批煉鋼、連鑄、機械、電氣等領域藍領技術人才層出不窮,為“鞍鋼製造”享譽中外給予了強力支撐。
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