揭秘中國空間站故事|突破關鍵技術 讓中國人腳步向深空延伸
央視網消息:大螢幕上的這張照片,是這次發射問天實驗艙的長征五號B運載火箭,主要承擔我國空間站艙段的發射任務,它也是我國近地軌道運載能力最大的運載火箭。它強大的動力來源就是發動機。發動機是火箭的“心臟”,它也是火箭技術含量最高、難度最大的部件之一。長五運載火箭採用的是液氫液氧,以及液氧煤油作為燃料,這也是當今世界航太發射的主流技術,它也是一個國家成為航太強國的標誌之一。今天的揭秘中國空間站故事,我們一起來看一看“胖五”火箭發動機研製過程當中,它的團隊是如何破解材料研製等“卡脖子”難題,一次次從頭再來。
航太科技集團六院西發公司型號系列總工藝師 張和平:這就是長征五號用的發動機,長征五號一共用了八台120噸液氧煤油發動機。這個上面有許多新材料,典型的就是説在燃燒部分用的是高溫合金。
高溫合金被稱為“先進發動機基石”。火箭發動機點火後,最高溫度達到3000℃,在這樣的高溫高壓富氧環境下,普通材料瞬間就會被燒成一堆廢渣,在實施綜合降溫措施後,高溫合金卻依然能夠保持穩定。2000年,國家正式立項,液氧煤油發動機進入工程研製,首先要解決的就是研發高溫合金。負責技術的主管單位從事材料研發應用有幾十年的經驗,信心滿滿,然而他們研發的葉盤剛上試車臺幾秒鐘,大家就傻眼了。
中國鋼研科技集團高納公司科技委副主任 趙光普:最早試車的時候,因為對工藝參數也不掌握,我們心裏也沒底,所以試的時候只要工藝參數稍不對一些,那材料兩三秒鐘像天女散花一樣就沒了。
中國鋼研科技集團特殊鋼研究院副所長 蘇傑:我們曾經遇到過同樣的原材料、同樣的爐子,前後練了兩爐,有一爐合格,有一爐就不合格,所以可見它的工藝窗口確實很窄。
突如其來的失敗,讓大家高漲的熱情瞬間降到冰點,國外專家甚至説:即使中國人能把液氧煤油發動機設計出來,也無法製造出來。國外專家的話並非沒有道理,作為主任設計師的葛李虎跟同事估算,發動機需要的新材料達30多種。
沒有基礎,就下定決心從頭開始。跟火箭發動機打了一輩子交道的葛李虎是個有心人,這一本本有些發舊的記錄本,記錄了葛李虎30多年間在火箭發動機研製過程中遇到的所有問題,這120個記錄本也成為解決問題的一把鑰匙。
時任航太科技集團六院十一所液氧煤油發動機主任設計師 葛李虎:這件事情怎麼討論的,這個是誰怎麼發言的,最後怎麼解決的,工廠有什麼問題,不要設計員去到工廠去處理,你説一個意見,我説行,你説不行,這樣子的話叫做矛盾你知道嗎?
中國鋼研科技集團高納公司科技委副主任 趙光普:大夥都叫他(葛李虎)拼命三郎,深更半夜給我們打電話、禮拜六禮拜天打電話,像這種把全身心投到航太裏邊的精神特別感染我們。
在葛李虎的感染下,研製團隊重燃鬥志踏上了新的攻關之路。高溫合金是以鐵、鎳、鈷為基礎,加入大量其他合金冶煉而成。研製團隊專門做了燃燒著火的裝置,通過不斷調整配方的化學成分,在兩年中做了上百次試驗,從起初的小爐研製到逐步擴大試生産,終於研製出了抗高溫高壓的高溫合金。
沒有從國外進口一克原料,我國研製的高溫合金性能水準超越了國外同等類型合金,現在這種合金已經分別應用於航空發動機、液氧煤油發動機、液氫液氧發動機等國家重大工程項目。通過液氧煤油發動機研製,還牽引了高強度不銹鋼等50多項新材料的創新,填補了我國這些材料研究的空白。
對於發動機來説,攻克了材料的難關,只是萬里長征走完了第一步,接下來每一步都無比艱難。這是一次發動機試車的畫面,剛研製完成的發動機,在試車臺上一點火就爆炸了。在液氧煤油發動機研製的初期,包括這樣的爆炸,失敗接連發生了四次。
2001年,對於液氧煤油發動機的研製團隊來説是最艱難的一年。這一年進行了四次整機試車,均未成功,其中還連續兩次發生了爆炸,這在中國航太的歷史上也是絕無僅有的。
時任航太科技集團六院十一所液氧煤油發動機主任設計師 葛李虎:零點幾秒全部炸完,炸完了以後連中間的一個零件“屍首”都找不到,不知道到哪去了,沒了,燒完了,所以給我們試驗的分析工作帶來了很大的困難。因為你找到“屍首”以後,看看哪個摩(擦)痕(跡)、哪個地方碰的、哪個地方撞的,這是可以分析出來。連“屍首”都找不著了,你分析啥?作為一個主任設計師,這發動機咋這麼難,你咋交代,你説這怎麼弄嘛?
接二連三的失敗,對研製團隊來説無異於一次次的沉重打擊。一次試車成本上千萬元,更重要的是試車不成功,新一代運載火箭的研製就無從談起,面對心灰意冷的團隊,壓力最大的主任設計師葛李虎給大家打氣鼓勁。
時任航太科技集團六院十一所液氧煤油發動機主任設計師 葛李虎:失敗是肯定會失敗的,百分之一百的失敗,沒有失敗不可能有一個新型號。
記者:所以這也是我們創新的一個代價。
時任航太科技集團六院十一所液氧煤油發動機主任設計師 葛李虎:對,這是必定的代價。因為所謂的新型號就是新的技術,客觀規律的認識還不清楚,一定要把所有的問題暴露出來,不怕失敗。
問題暴露了,但要找到解決問題的關鍵卻談何容易,面對成百上千的零部件,怎樣才能使發動機平穩順利地啟動呢?研製團隊重整旗鼓,從爆炸碎片中分析故障原因。一個閥門問題的試驗,他們連續做了100多次,白天做試驗,晚上就分析數據、裝配産品,最長的一次,300人在廠裏住了整整3個月。經過近一年的摸索,終於看到了希望的曙光。
航太科技集團六院液氧煤油發動機副總設計師 陳建華:發動機在2002年一次試車中,試車時間僅僅只有5秒鐘,很快就過去了,當時我就在現場。那麼這一次試車的成功就標誌著我們國家對於液氧煤油發動機起動技術的掌握,現在回憶起來還是記憶猶新。
2006年,液氧煤油發動機進行了600秒長程試車取得成功。2016年,液氧煤油發動機在長征五號首飛任務中獲得成功。接下來,它還在我國首次火星探測任務、嫦娥五號、空間站天和核心艙的發射中發揮著重要作用,每次動力系統的表現都非常完美。
航太科技集團六院副院長 馬雙民:我們通過發動機的研製,也完全掌握了高壓液氧煤油發動機的全套技術,研製出了我們具有完全自主智慧財産權的大型火箭發動機,支撐了我們運載火箭(動力)的更新換代。
這一次次從失敗當中爬起來最後走向成功是怎麼得來的呢?我們來看看這些很有年代感的小紙條,這叫換休條,航太科技集團六院的職工在有事的時候可以憑這樣的換休條換休。我們可以看到換休條上都是葛李虎的名字,在葛李虎從事發動機研究的30多年當中,積攢的換休條多達300多天。300多天,整整一年時間額外的付出,這只是以葛李虎為代表的液氧煤油發動機團隊為中國航太發動機更新換代拼搏奮鬥的一個小小縮影。目前,航太科技集團六院研發的500噸液氧煤油發動機已經突破了主要關鍵技術,它也將在今年完成發動機整機熱試車,動力更加強勁澎湃。未來,中國人探索的腳步也將繼續向載人登月、向深空探測去延伸。